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水處理技術:垃圾滲濾液回噴新工藝在垃圾焚燒發電廠的應用


分類: 行業新聞

作者: 亚洲线精品一区二区三区八戒

來源: 水處理

發布時間:2021-08-18 16:38

純化水 

原標題:水處理技術:垃圾滲濾液回噴新工藝在垃圾焚燒發電廠的應用

垃圾滲濾液是一種高濃度、成分複雜、難降解的汙水,垃圾焚燒發電廠滲濾液從第一輛垃圾車入場就開始產生。因地理位置、生活環境、垃圾來源等眾多因素影響,導致滲濾液的水質成分非常複雜,如何有效處理一直是難題。國內垃圾焚燒發電廠建設日漸增多,發電廠的垃圾滲濾液處理問題也隨之尤為顯得突出。

一、滲濾液處理現狀

目前垃圾焚燒發電廠的滲濾液處理主要采用 “物化+厭氧+好氧+膜處理”工藝,分為前段生化處理係統和後段膜處理係統。由於因工程初期投資及運行成本的限製,大多數垃圾焚燒發電廠的滲濾液處理係統達不到實際需要的處理能力。實際建設和運行主要存在以下問題:

1.生化處理係統的調試運行周期較長,一般為3~6個月。調試期和處理能力受環境及電廠運行狀況影響較大,往往不能在短時間內及時處理,導致滲濾液處理係統很難與電廠同步運行,給電廠驗收及投產造成影響。

2.膜處理係統因受到膜處理水平的限製,產水垃圾焚燒發電廠滲濾液回噴新工藝的應用率不高,有20%~30%的濃水產生。這些濃水不能直排,無法回用,又不能直接回噴到焚燒爐內(熱值不夠高),這些原因導致發電廠在滲濾液處理方麵麵臨極大的困難。

3.生化處理係統設備數量較多,運行維護困難,運行環境差。膜處理係統因水質較差,膜使用壽命普遍較低,費用較高,產水量不穩定。目前生化處理係統所使用的設備還存在一定的技術難題尚未徹底解決,個別設備不能完全滿足使用條件的要求,壽命大大縮短,增加了運行及設備維護成本。

二、現有滲濾液回噴技術

1.技術及原理

現有滲濾液回噴技術是將滲濾液噴入焚燒爐進行高溫氧化處理。主要工藝流程:滲濾液收集池 → 自動過濾器 → 濾清池 → 泵 → 噴入爐膛。

2 國內應用現狀

現有滲濾液回噴技術在一些發達國家已成功應用,國內也有多個垃圾焚燒發電廠采用該技術,但實際應用效果並不理想。主要原因是:

(1)我國生活垃圾熱值較低,熱值在4148~5807kJ/kg,發達國家普遍在8296kJ/kg以上,采用回噴處理技術對焚燒爐膛內燃燒和溫度影響普遍較大,嚴重時甚至造成爐膛滅火或大幅度降低爐膛溫度,直接影響垃圾焚燒關鍵水處理指標。二次燃燒室內的煙氣在不低於850℃的條件下停滯時間應不小於2s。

(2)滲濾液噴入點大多在爐膛二次風上方,離SNCR脫硝工藝噴入點很近,很容易造成脫硝工藝環境的激烈波動,影響脫硝效率和增加氨逃逸率。

(3)有機物在含氯的環境下低溫燃燒(<850℃)會產生二惡英,我國生活垃圾中含有大量的廚餘垃圾,造成滲濾液中含有大量的NaCl、KCl等含氯的化學物質,滲濾液噴入爐膛後,一旦遇低溫就會急劇增加二英的產生量。

(4)滲濾液的蒸發耗費了許多熱量,降低了焚燒爐處理效率,減少了鍋爐的蒸發量。

三、回噴新工藝

回噴新工藝是將滲濾液噴入半幹法反應塔或急冷塔內,利用塔內的煙氣溫度蒸發滲濾液中水分。

回噴新工藝既不影響鍋爐內的燃燒狀況,又可為後續幹法脫酸提供合適的溫度場。

1 工藝流程

回噴新工藝是處理垃圾焚燒發電廠滲濾液最簡單的方法。主要工藝流程:滲濾液收集小池 →粗過濾器 → 精過濾器 → 過渡水箱 → 泵 → 噴入反應塔(急冷塔)。

反應塔(或急冷塔)內部煙氣溫度大多超過200℃,噴入塔內的滲濾液水分很快被蒸發,剩餘的有害物質隨著煙氣進入袋式除塵器,脫酸反應及袋式除塵器共同作用將其捕集。除塵器進口噴入的反應助劑和活性炭能很好吸附垃圾滲濾液帶來的惡臭氣體。

2.關鍵技術

(1)垃圾滲濾液收集及過濾係統

垃圾池引出的滲濾液通過泵送入滲濾液輸送母管,母管與滲濾液收集池連通,噴射係統的收集小池與滲濾液收集池的連接管道上設置電動蝶閥,通過開閉閥門控製該小池的液位。自動狀態下,高高液位報警,高液位電動蝶閥全關,低液位電動門全打開,低低液位報警,電動門全開。收集池中其餘滲濾液由管道或專用汽車輸送至滲濾液處理裝置進行後續處理。

滲濾液收集小池中的滲濾液將通過過濾泵(一用一備)送入滲濾液過濾器裝置。過濾泵的啟停由滲濾液收集小池中的液位開關和過渡水箱中的液位變送器來實現自動控製,避免過渡水箱中的液位過低。過濾泵的出口設有壓力安全閥用來保護泵的出口管路。每台過濾泵配有泄漏壓力檢測開關檢查軟管是否爆管以保證泵的安全運行。每台過濾泵都設置了獨立工業水衝洗管路,配有開關電磁閥,按需對前後管路及泵進行衝洗。

回噴泵房內配有除臭風機,該抽風機有兩個吸風口,分別設在滲濾液調節池池麵上方及滲濾液泵房牆上,臭氣經風機擋板送至焚燒廠房的垃圾池內。

(2)滲濾液新回噴係統

每條焚燒線都設有獨立的滲濾液噴射裝置。每條線的滲濾液噴射裝置由兩台變頻控製的噴射泵及多隻噴射槍組成。噴射泵經開關閥將滲濾液抽出,加壓後經脈衝阻尼器和背壓閥穩壓後,進入反應塔(或急冷塔)的噴射裝置。泵的出口設有壓力安全閥保護泵的出口管路,避免超壓損壞管路及管件。

滲濾液通過高效雙流體槍噴入反應塔(或急冷塔)中,保證高品質的霧化效果。每套噴射係統設有一套壓縮空氣調節控製係統。壓力調節閥,確保噴槍處合適的壓縮空氣壓力,取得最佳霧化效果。霧化空氣電磁閥則可分別切斷到每個噴射槍的霧化壓縮空氣供給。整個滲濾液噴射係統(噴射泵、管路、噴射槍、噴嘴)在停運前,采用工業水進行全麵衝洗,以避免殘留物質凝固成塊造成堵塞。

四、工程應用

滲濾液回噴新工藝已在上海、武漢、泰州、常州多個垃圾焚燒發電廠應用。由於各個廠采用的脫酸工藝不同,造成各套係統中滲濾液回噴量差別較大。由此可見,滲濾液回噴新工藝在不同地區的總造價差異較大,主要是由於設備配置水平和控製要求的不同造成的。

新工藝的回噴能力和垃圾焚燒發電廠的規模、脫酸工藝以及反應塔進口溫度有很大關係。上海某廠和泰州某廠脫酸係統采用“半幹法+幹法”工藝,造成回噴能力大幅降低,噸水造價超過了1.75萬元;武漢某廠、常州某廠采用“幹法”脫酸工藝,噸水造價低至0.70萬元以下。

新工藝噸水造價都低於2萬元,單獨使用幹法脫酸工藝的垃圾焚燒發電廠噸水造價低至0.70萬元以下,與滲濾液處理行業5萬~10萬元的噸水造價相比節省了很多。垃圾焚燒發電廠的脫酸工藝需要噴水降溫,新工藝利用滲濾液替代工藝水進行降溫,節約了工藝水的取水費用。新工藝運營費用低於2元/噸,低於傳統的回噴技術的運營費用3~5元/噸,與滲濾液水處理行業常規50元/噸以上的費用相比,可以忽略不計。

結語

回噴新工藝是一種基於煙氣淨化的垃圾滲濾液處理技術,已成功應用在國內多個大中型規模現代化垃圾焚燒發電廠。該工藝沒有二次排放,設備簡捷可靠,自動化程度高,維護工作量低,是垃圾焚燒發電廠滲濾液處理的有效手段之一,具有一定的推廣意義。關於工業廢水方麵的問題,可以搜索亚洲线精品一区二区三区八戒水處理官網或者關注亚洲线精品一区二区三区八戒水處理微信公眾號,国产成人久久Av免费高清色欲水處理專家將會為您量身定做水處理解決方案。


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